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为了使今后钢丝的上锌量趋向稳定,并保持其均匀性,尽量的使上锌量再有所降低,切实把减低锌耗工作落实到实处,铁丝厂特提出以下几项措施:
1、锌锅工要坚决做到有职有责。不要擅自离岗,时刻观察钢丝镀锌层的变化,并根据分析结 果,掌握石棉块空隙摩擦需要多长时间需要压紧、更换压紧工作面;调整工作面;直至石 棉块的四个面都用完,必要的时候有维修工进行修理后继续使用,降低石棉块的消耗量。
2、用一个大的扒子用于钢丝进入锌液面前面的锌灰的搅拌;用一个小的用于钢丝镀锌后的出 口处;锌锅钢丝出口处要在30min 内,用扒子来回扒扒,直至使大块的、漂浮的锌渣子变成褐黄色的、真正的锌灰、锌灰面。以后捞出的锌灰应该是褐黄色的真正的锌灰、锌面,切实把锌耗降下来。这是把锌耗降下 来的措施之一,也是现实的问题,既是多年来没有解决的问题。
3、定期向助镀剂池里投放锌块,使助镀剂中的二价铁变为三价铁,且起 到稳定PH值在一个数值范围之内的一个重要措施,同时还便于过滤机过滤出助镀剂中的三 价铁离子;三价铁离子控制在0.3~1.0g/L之间;当助镀剂中不在放出氢气的时候,再继续 投放锌块。切实发挥助镀剂过滤机的作用,是降低锌渣的有效措施,也是提高锌液流动性 、减低锌层厚度的有效方法。
4、保持钢丝酸洗后漂洗水的干净,这是降低锌耗的一个重要环节。在钢丝酸洗后的漂洗水要定期、定时排放酸洗后的漂洗水的管理制度,尽量保持漂洗水的 干净和低酸性值,控制pH为3比较合适。
5、助镀剂的浓度不能太高,这是降低锌耗的不可忽视的一个因素。助镀剂的浓度不能太高。镀锌线一定要按照化验分析的数据进行添加氯化铵和氯化锌,其 复合溶液比重控制在50~80g/L范围内。不根据化验分析结果,随便添加氯化铵或氯化锌原 料,要进行批评教育,必要时给予经济处理。
6、根据钢丝的丝径粗细要调整浸锌时间。根据钢丝的丝径粗细要调整浸锌时间。调整的方法是利用锌锅上面的丝杠到陶瓷沉没辊的距离的长短。粗丝径浸锌时间要长,细的丝径浸锌时间要短。